設計 辦公樓 教學樓 住宅樓 綜合商場 賓館酒店 宿舍旅館 工業廠房 施工組織 路橋工程 土木文庫 別墅圖紙 施工組織大全 站內公告
知識 施工技術 技術交底 設計知識 造價知識 安全文明 監理知識 市政工程 玩轉工地 安裝教程 在校學生 BIM知識 建筑圖紙 結構圖紙
資料 教程 工程測量 概預算 施工工藝 BIM教程 PKPM教程 土木網課 哈工大 同濟大學 中南大學 東南大學 西北工大 考試教育
論文 建筑論文 結構論文 水利論文 現場管理 國標GB 行業標準 城建交通 地方標準 建設標協 建筑圖集 規范合集 精選軟件 建筑書籍
發布日期:2020-03-04 16:53:17來源:土木工程網責任編輯:土木龍
石油化工企業含油污水具有水量波動大、水質波動頻繁、污染物成分非常復雜的特點,其中含有大量的油、硫化物、揮發酚等有毒有害物質,COD和氨氮的含量也較高。該污水使用常規方法難以處理,而直接排放將對環境造成極大的危害。
現今環保要求日趨嚴格,國家倡導循環經濟,回用已成為石化行業污水處理的主流,也是降低噸油水耗和實現企業節水減排行之有效的措施。芳烴含油污水處理工藝的正確選擇,是關系到污水處理裝置能否正常運行的關鍵,也是控制投資實現經濟運行的關鍵。關于該含油廢水的處理,國內外已有不少報道,目前通常采用“隔油+氣浮+生化”處理工藝。
根據近年來對石油化工類企業污水處理場的調研結果,介紹了寧波中金石化有限公司芳烴含油污水的處理工藝,該工程采用除油-氣浮-A/O-膜池的處理工藝。實際運行結果表明,該工藝可以有效地處理芳烴含油污水,出水能夠達到廠區循環水補水水質要求。COD平均去除率達到96.9%,氨氮的平均去除率達到99%,總氮的平均去除率達到72%。出水油質量濃度在1 mg/L以下,硫化物質量濃度在0.2 mg/L以下。本案例可為今后類似項目工藝方案選擇和確定提供參考。
1污水來源與水質
污水來源為寧波中金石化有限公司芳烴項目含油污水。污水水量為300 m3/h(7 200 m3/d)。本項目共設兩個污水進水調節罐,調節罐實際進水水質從2017年1月1日到2017年4月30日共120 d內實測數值范圍、日平均值及工程設計的進水水質見表 1。
表 1 芳烴含油污水監測進水水質及設計進水水質
由表 1可以看出,設計所取的主要污染指標滿足實際運行控制。設計輸入取值合理。
2工藝介紹
2.1工藝流程
項目工藝流程見圖 1。
圖 1 芳烴含油污水處理工藝流程
2.2主要工藝單元
(1) 調節罐。本工藝共設調節罐2個,單罐容積5 000 m3;調節罐中設收油器和刮泥機。主要功能是調節水量、水質的同時去除污水中的部分浮油和懸浮物。
(2) 除油器。除油器采用臥式除油器,主要功能是進一步去除浮油。除油器選用2臺,單臺處理能力150 m3/h,外形尺寸D 2.4 m×5.8 m。
(3) 氣浮裝置。氣浮裝置包括渦凹氣浮和溶氣氣浮。主要功能是除油和懸浮物,確保后續生化工藝的進水水質穩定。渦凹氣浮單臺處理能力150 m3/h,外形尺寸4 m×10 m×2.5 m;溶氣氣浮單臺處理能力150 m3/h,外形尺寸4 m×12 m×2.5 m。
(4) A/O池及膜池。A/O池設1座,共2列,按浸沒式MBR工藝設計,采用膜池與生化池合建?;亓骱褪S辔勰嗯欧啪O在膜池內。MBR膜采用PVDF材質的進口中空纖維膜。運行采用出水+反洗的方式。池體尺寸40 m×30 m×6.5 m。主要工藝參數:膜面積15 000 m2,污泥質量濃度6 000 mg/L,混合液回流比250%,污泥齡30 d,曝氣風量110 m3/min(包括膜吹掃),生化池采用微孔曝氣,膜區采用穿孔管曝氣。
(5) 污泥、油泥處理系統。污泥、油泥處理系統包括污泥濃縮和脫水系統。污泥濃縮采用重力濃縮,設污泥濃縮罐2個,單個容積200 m3;脫水采用離心脫水機,選用1臺臥式離心脫水機,處理能力10 m3/h;脫水后污泥含水率小于75%。
(6) 加藥裝置。加藥裝置包括堿投加裝置1套,堿儲罐容積30 m3;磷投加裝置2套,每套容積10 m3;PAC投加裝置2套,每套容積6 m3;PAM投加裝置1套,容積1 500 L。堿、磷投加位置為生化處理單元,PAC和PAM投加位置為氣浮裝置。
3工程運行數據
3.1出水水質要求
芳烴含油污水處理后出水要求回用作為循環水的補充水,設計的主要水質指標要求見表 2。
表 2 芳烴含油污水作為循環水補水回用水質要求
3.2COD去除情況
本研究選取從2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的監測數據進行分析。該運行期間進水COD 268.5~1 080 mg/L,平均447.7 mg/L;出水COD 3~55 mg/L,平均14 mg/L,COD的平均去除率為96.9%。運行結果如圖 2所示。
圖 2 芳烴含油污水COD去除情況
3.3NH3-N去除情況
從2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的運行數據來看,該運行期間進水NH3-N為12.74~51.38 mg/L,平均25.7 mg/L;出水NH3-N為0.05~1.2 mg/L,平均0.25 mg/l,NH3-N的平均去除率為99%。運行結果如圖 3所示。
圖 3 芳烴含油污水NH3-N去除情況
3.4總氮去除情況
從2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的運行數據來看,該運行期間進水TN為22.44~62.11 mg/L,平均38.65 mg/L;出水TN為5.12~19.79 mg/L,平均10.79 mg/L,TN的平均去除率為72%。運行結果如圖 4所示。
圖 4 芳烴含油污水TN去除情況
3.5油去除情況
從2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的運行數據來看,該運行期間進水油質量濃度為5.74~344.59 mg/L,平均49.88 mg/L,出水油質量濃度在1.0 mg/L以下,平均去除率為99.5%。運行結果如圖 5所示。
圖 5 芳烴含油污水油去除情況
3.6硫化物去除情況
系統出水硫化物質量濃度全部在0.2 mg/L以下。
4技術經濟分析
本項目工程建設投資8 699萬元,其中設備購置費4 070萬元,建筑工程費2 706萬元,材料費1 134萬,安裝費790萬元。以MBR池代替了傳統的“二沉池+BAF+砂濾+活性炭”,一次性投資節省了約300萬元。
占地面積方面,MBR的使用使得占地面積節省了1/4。
在運行成本上,項目建成后運行的主要成本是電費和藥劑費,經統計計算,該項目的運行成本為2.89元/m3。項目所在園區的排污費是9.85元/m3,外購生產用新鮮水價3.3元/m3,項目建成后,污水100%實現回用,因此產生的經濟效益:(9.85+3.3-2.89)×7 200=73 872元/d,折合2 659萬元/a,經濟效益非??捎^。
5結論
(1) 本項目實際運行結果表明,預處理+MBR工藝對芳烴含油污水中COD、氨氮、總氮、油及硫化物等污染物有良好的去除效果。COD平均去除率達到96.9%,氨氮的平均去除率達到99%,總氮的平均去除率達到72%。出水油質量濃度在1 mg/L以下,硫化物質量濃度在0.2 mg/L以下。
(2) 對于芳烴含油污水采用預處理+MBR的處理工藝,出水能夠達到廠區循環水補水水質標準。
(3) 芳烴含油污水經處理后可以100%回用于生產,產生的經濟效益非??捎^。